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2020年11月初我司與石橫某集團(tuán)有簽訂煉鐵廠噴煤噴吹系統(tǒng)技改項(xiàng)目設(shè)計(jì)合作深度,同月20日更默契了,該項(xiàng)目完美竣工範圍和領域。改造前后噴煤量由原來(lái)的27t/h增加到32t/h處理,氮?dú)馄骄刻旃?jié)省6000m³。
噴吹總管端在噴吹罐內(nèi)堅定不移,磨損較大關註點,也會(huì)造成瞬時(shí)煤量波動(dòng)影響正常噴吹。由于噴吹總管的磨損充分發揮,可能會(huì)使管道內(nèi)壁直徑增大與時俱進,從而會(huì)增大管道內(nèi)介質(zhì)的流量。噴吹流量增大解決方案,噴吹罐內(nèi)的煤粉體積保持不變更優質,就會(huì)相對(duì)減小噴吹罐的正常噴吹時(shí)間。在整體工藝工序保持正常運(yùn)行的情況下初步建立,進(jìn)入高爐的煤粉速率相對(duì)波動(dòng)增大項目,這樣會(huì)影響正常的燃燒使用率和燃燒效果、燃燒率重要方式,造成高爐爐況不順綜合運用,長(zhǎng)此以往,會(huì)對(duì)生產(chǎn)造成較大的影響增產。
我公司的高爐智能?chē)娒号c盲點(diǎn)式側(cè)出料流化升級(jí)改造項(xiàng)目可以提高噴吹能力脫穎而出,保持噴吹連續(xù)性,確保高爐供煤正常的方法,保障高爐正常生產(chǎn)運(yùn)行積極影響。在設(shè)備的維護(hù)的方便性提高的同時(shí),可保證現(xiàn)場(chǎng)在出現(xiàn)緊急狀況時(shí)資料,能快速的進(jìn)行搶修自動化,減少了設(shè)備的檢修周期,提高了生產(chǎn)效率和效益集成。同等工況下規模最大,每小時(shí)噴煤量可增加3-5噸煤粉。低成本投資,*收益重要手段。
該技改項(xiàng)目后所實(shí)現(xiàn)目標(biāo):
(1)均勻噴吹:噴煤速率均勻穩(wěn)定,做到行業(yè)內(nèi)較高水平橫向協同。
(2)實(shí)現(xiàn)噴煤濃相輸送:固氣比可以達(dá)到40~60kg不折不扣,正常操作過(guò)程中不會(huì)造成噴煤管道堵塞再獲。
(3)實(shí)現(xiàn)噴煤連續(xù)性:噴煤倒罐過(guò)程均勻,不斷煤新品技,達(dá)到行業(yè)內(nèi)較高標(biāo)準(zhǔn)發展空間。
(4)節(jié)能降耗:煤粉噴吹均勻可有效降低噴煤罐的罐壓及補(bǔ)氣的壓力,減少了輸送氣及流化氣的消耗保持穩定。
(5)小改動(dòng)大效益:在現(xiàn)有工藝設(shè)備的基礎(chǔ)上就此掀開,不影響正常的生產(chǎn)的前提下、以小的工藝改造,產(chǎn)生大的效益(降低設(shè)備能耗總之、節(jié)約氣體、降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度紮實做、穩(wěn)定高爐噴煤)足了準備。
(6)提高噴煤量,在現(xiàn)有噴煤量提高5T/H,減少焦炭使用支撐作用,節(jié)約生產(chǎn)成本穩步前行,降低了生產(chǎn)污染。
(7)由于噴煤量精度高誤差小認為,要求罐壓及二次補(bǔ)氣量的穩(wěn)定責任製。很大程度上減少了噴吹壓力對(duì)熱風(fēng)壓力的影響(風(fēng)口前噴吹壓力需高于熱風(fēng)壓力0.05MPa)效率,熱風(fēng)壓力波動(dòng)減小,罐壓在現(xiàn)有基礎(chǔ)上降低0.5-1KG良好。